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在工业现场控制领域,可编程控制器( PLC) 一直占据着重要的地位。随着控制技术的不断发展,PLC 与触摸屏在工业控制中的应用越来越广泛。触摸屏是一种连接人和机器的人机界面,被称为可编程终端。它是替代传统的控制面板和键盘的智能化操作显示器。PLC 与触摸屏配套使用,扩展了PLC 的功能,并且能大大减少操纵台开关、按钮、仪表等的使用数量,使操作更加简便。目前触摸屏与PLC 组合起来应用的形式已占主导地位。本文组合应用PLC 与触摸屏来实现细编穿刺机控制功能。细编穿刺织物是一种结构特殊的碳纤维立体织物,具有良好的整体机构和较高的纤维体积含量,是制作高性能防热隔热用碳/ 碳复合材料的优良基材。细编穿刺机是生产细编穿刺织物的关键设备。传统设备由于老化或者控制精度低,已不能满足细编穿刺织物发展的需要,必须进行技术改造。系统选用台达PLC 与触摸屏来控制,不仅大大简化了设备,而且稳定性和精度有很大提高。
1 工艺分析
细编穿刺织物是一种采用整体穿刺工艺技术间接成型的立体织物,其工艺流程如图1 所示。细编穿刺机的核心任务是控制加密压实的强度和加密压实时间,加密压实强度通过控制细编穿刺机液压系统加紧油缸输出力来实现,加密压实时间则是通过PLC 内置定时器来实现。
2 细编穿刺机电气控制系统组成
电气控制系统由触摸屏、可编程控制器( PLC) 、开关电源、三相异步电机、电磁溢流阀、电磁换向阀、压力传感器、速度传感器等构成,系统组成框图 如图2 所示。
细编穿刺机控制以台达DVP - 32ES 型PLC 为技术平台,DOP - B 型触摸屏作为人机操作界面,触摸屏通过COM2 口与PLC 的COM 口相连,支持MODBUS 协议。PLC 是整个控制系统的核心,它存储工艺参数,并通过设定的程序控制电机以及升降油缸、夹紧油缸等细编穿刺机执行机构的动作。
3 程序设计
3. 1 触摸屏程序设计
台达触摸屏与PLC 有简洁的通讯方式,只需在触摸屏程序设计软件ISPSOFT 中,根据软件提示( 如图3 所示) 设定PLC 型号、通讯端口、数据位、停止位、波特率,即可实现触摸屏与PLC 直接通讯,其通讯参数设置如下。
PLC 通讯口设置: 通讯速率9600B,数据位7Bits,同位Even,停止位1Bits,通讯站号1。触摸屏通讯口设置: 通讯速率9600B,数据位7Bits,同位Odd,停止位1Bits,通讯站号0。通过设置PLC 与触摸屏通讯接口参数,PLC能够高速并准确接收来自触摸屏的手动/自动工作方式选择、电机运转、主压力加载、卸荷等控制命令和加压时间、加压压力等参数设定信号,并自动计算、存储相关控制参数; 同时触摸屏能够反馈I /O信号,显示细编机系统压力变化值以及滤堵故障报警信息。触摸屏细编穿刺机操作界面实现了原有操作台按钮、指示灯、压力显示表等的功能,触摸屏操作界面如图4 所示。
3. 2 PLC 程序设计
a. PLC 主要输入输出端口定义见表1。
b. 模拟量模块的数据读取。
压力传感器输出模拟量传送到PLC 模拟量输入接口中,通过模数转换成数字量。然后进行数值转换,匹配合适的系数,再通过PLC 中的存储器与触摸屏连接,使操作者能通过触摸屏了解当前加压压力的具体情况。PLC 调试程序如下:
实际应用结果表明,细编穿刺机采用PLC + 触摸屏模式,简化了控制系统结构,大大提高了细编穿刺机运行稳定性,以及细编机加密压实的控制精度,达到了预期的控制效果,提高了生产效率。
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